
新沂DCS800直流调速器主板维修厂家,经检查逆变模块损坏,其原因主要是由于停电后变频器还在运行指令的控制下,而此时由于电机所带负载的消耗及变频器自身的消耗导致中间直流电压急剧下降,容易引起PWM调制波信号发生变化,导致功率模块的损坏,一般在这种情况下,驱动电路是不容易损坏的,更换逆变模块,变频器就能恢复正常运行,对于E500系列变频器此故障主要是由于风扇的损坏而引起的,锁住和解锁的步骤:锁住:1,置为MDI方式 2,设置参数开关为可写这时在CNC上显示P/S100报警,3:设置参数No.3210(PASSWD)?这时就设定为锁住状态?4?将参数写入开关置为禁止写入?5?按下解除报警状态,解锁:1,置为MDI方式?,2,设置参数开关为可写这时在CNC?上显示P/S100报警,3,在参数No.3211(KEYWD)中设置与参数No.3210(PASSWD)相同的值这时锁住状态解除,4,将参数NE9(No.3202#4)设置为0,5,将参数写入开关置为禁止写入,6,按下解除报警状态,7,程序No.9000到No.9999,现在就可以编辑了,FANUC18i系统,报警内容是2086ABNORMALPALLETCONTAC(M/CSIDE),查阅机床说明书,意思是“加工区侧托盘着座异常",检测信号的PMC地址是X6.2,该加工中心的APC机构是双托盘大转台旋转交换式,观察加工区内堆积了大量的铝屑,所以判断是托盘底部堆积了铝屑,以至托盘底座气检无法通过,常州变频器维修,数控系统维修X选诺捷自动化,你的选择,没有错。公司网站:www.cnc0519.com
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X一步:X先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
X二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
X三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
X四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
X五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
X六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
X七步:修复后对部件进行模拟负载测试,完成后发回客户,由客户进行现场测试。
强大的维修工控技术团队,强大的检测设备,强大的维修速度质量,是让客户选择我们的X质条件。
新沂DCS800直流调速器主板维修厂家,FANUC 0TT原点设置方法,WIA内WA30-10T采用的就是本类型,下面以两轴系统(X轴Z轴)为例,说明原点调整的方法,1.MODE选择为HANDLE,将X轴Z轴手动调整好原点(参照系统的原点标志,使之对齐),2.MODE选择为MDI,按DNGOS,直至出现PARAMETER画面,用↓下找PWE参数,将其修改为“1”,3.按NO.,输入22,按INPUT,屏幕(CRT)显示参数号为21,的参数,将参数“21”的值全部修改为“0”,?4.关闭NC电源,5秒后打开,按“运行准备”,?5.按DNGOS,直至出现PARAMETER画面,按NO.,输入22,按INPUT,屏幕(CRT)显示参数号为21,的参数,将参数“21”的后3位修改为“101”,?6.修改PWE参数为“0”,?7.出现ALARM100?ALARM000,关闭NC电源,5秒后再开,系统显示X轴Z轴坐标为“0.000”,原点调整完,?2.故障分析及处理?①X先排除由于减速时间过短以及由于再生电压而导致过压;?②然后检查输入侧电压是否有问题;?③检查电压检测电路是否出现了故障,电机加速时间太长的原因是:过电流限幅动作阈值太小,当过电流限幅功能设置X时,变频器的输出电流达到其设定的限幅值时,在加速过程中,输出频率将保持不变,直到输出电流小于限幅值后,输出频率继续上升,这样,电机的加速时间就比设定的时间长,上电测试各点电压,正常,恢复接线,送电运行正常,操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏” 检查处理:检查底板,测量V34场效应管K2225,发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为430kΩ,电源变压器T6二次绕组之间,经V58串联连接的5只相并联的100Ω电阻值为33Ω,拆下测100Ω电阻其中一只已变值为10MΩ,另一只电阻变值为1MΩ,更换24Ω、100Ω电阻,使用FANUC 21M系统,执行原点返回的NC程序时,当执行到"G91G28GOOZO;"时,Z轴无动作,CNC状态栏为"MEMSTRTMTN ***",即Z轴移动指令已发出,用功能键|MESSAGE|切换屏幕,并无报警信息,用功能键|SYSTEM|切换屏幕,按“诊断”软键,这时005(INTERLOCK/START-LOCK)为"1",即有伺服轴进入了互锁状态。
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在接收故障机后先检查故障原因,列出故障部件明细及价目表传真至客户处,经客户同意后再行修理,
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新沂DCS800直流调速器主板维修厂家在主轴后部观察,发现松刀时,松刀缸未动作,而气液转换缸油位指示无油,检查发现其供油管脱落,重新安装好供油管,加油后,打开液压缸放气塞放气两次,松刀恢复正常,616G3系列变频器采用了两X的开关电源,有点类似于富士G5系列,先由X一X开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压,经开关管变换后再通过高频脉冲变压器变换后经整流后次X线圈输出5、12、24v等较低电压供变频器的控制板、驱动电路、检测电路等做电源使用,其原因是设定减速时间太长,确认减速时间功能代码参数值,检查底板电源部分,查N4(UC3844)PWM脉宽调制集成块,测量外接4脚振荡电阻原为7.5Ω,现在变为420kΩ,运行正常,7)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏” 检查处理(参见图3):检查底板:主开关电源开关管V34(K2225)栅极限流电阻R133(100Ω和24Ω)电阻烧坏,测量N4(3844)PWM集成块,3脚过流保护外接电阻由正常时的100Ω变为400kΩ,更换后,运行正常,在自动加工过程,NC程序偶尔无故停止,上件端托盘已装夹好的夹爪自动打开(不正常现象),CNC状态栏显示MEMSTOP***,此时无任何报警信息,检查诊断画面,并未发现常,按NC启动便可继续加工,经观察,CNC都是在执行M06(换刀)时停止,主要动作是ATC手臂旋转和主轴(液压)松开/拉紧刀具。